電容吊扇電動機機械故障的維修(1)
王克權(四川自貢市金屬容器廠643010)
l 400mm66型電容吊扇由電機、風翼、懸吊裝置三大部分組成。當其中任一部件發生移動時,將引起機械故障,使電能附加損耗增加.嚴重影響電機效率。
1吊扇電機機械故障的維修
吊扇電機是吊扇的主要部件,它由定子、轉子、滾動軸承、油環、上蓋、下殼及緊固件七部分組成。因此,在吊扇電機運行維修實踐中,常碰到一部分空載電流由正常到偏大,而出力卻減小的機械故障。
1.l定、轉子鐵心相擦
1.1.1原因分析
吊扇電機定、轉子空氣隙很小,往往由于軸承內外環磨損引起上蓋、軸承室、轉子三者配合位置不同心超過允許誤差0.1mm,而出現掃膛,也有鐵心受高熱變形相擦。這時,還會使電機強烈振動,溫度升高,甚至燒毀電機繞組。
1.1.2維修方法、
首先檢查軸承是否處于合格狀態,然后可在車床上校驗轉子鐵心有無異常變形。根據變形程度大小,將轉子鐵心內徑稍微車小o.2~o.3mm,這時電動機的空載電流略有增加,但不妨礙正常運轉。
若定子與轉子相擦面很小,有點、塊狀擦痕,均用烘干的0號金剛砂布,將兩面擦痕同時進行磨削,則相碰現象即可消除。
1.2轉子鐵心移位
1.2.1原因分析
轉子鐵心與鑄鐵下殼配合不緊,吊扇電機在運行過程中,轉子鐵心沿軸向移動,空載電流由正常到偏大,不僅浪費電能,而且出力減少。
拆開吊扇下殼外蓋后,發現定、轉子鐵心端面錯開。
轉子鐵心的移位現象,相當于減小了空氣隙的有效側面積,增加氣隙磁通密度。導致空載電流偏大,輸出功率減小。其電流值隨定、轉子鐵心沿軸移動距離的增長而增加。
1.2.2維修方法
在轉子鐵心內圈上確定相隔90o角的四點,以二點對稱同時輪流敲打,使轉子鐵心恢復原位,隨后在下殼的鐵心部分的相隔180o處,用直徑4.3mm鉆頭鉆孔攻絲m5mm二個,鉆入轉子鐵心深度6mm。把錐形螺釘對稱地旋入螺孔。筆者曾于1985年用此法修理10臺1400mm66型吊扇電機,試機時,空載電流由0.6a或o.62a分別下降到給定的0.48~o.49a。基本恢復了出力,至今運轉正
常。
為了防止電動機因受機械振動沖擊而使螺釘自動退出下殼外,可把錐頭螺釘放在汽油中洗凈,后放在丙酮中清洗、晾干,用gy-260厭氧膠涂滿螺紋上,再對稱地同步旋入螺孔與下殼使成水平。要防止偏心,以免造成氣隙不勻。
1.3鑄鋁或鑄銅轉子斷條
1.3.1原因分析
鑄鋁或鑄銅轉子斷裂。發熱因素,包括熱過載、熱量不平衡;電磁因素,包括單面磁拉力、振動、磁力中心線偏移旋轉中心線,導磁體飽和;動力因素,包括振動、過大的動力轉矩;機構因素,包括鑄件報廢,材料疲勞,原材料報廢,電動機裝配誤差;外物侵入因素,包括硬物落入氣隙引起定、轉子掃膛磨損;轉子鐵心與下殼配合不牢,定子鐵心與軸配合不緊。這些均會相互作用產生沿軸向移動的力,使轉子導體松動或開裂,從而使空載電流偏大、過熱、過載。
松動、開裂的轉子導體占整個槽1/9左右時,出現空載電流偏大,影響出力,這種情況尚可勉強使用,若到l/7時就不能工作了。
1.3.2維修方法
把短路探測器放在轉子鐵心上檢查,發現斷條,可用同一生產廠家購進同型號、同規格電動機轉子鐵心換上。
1.4軸承在軸頸上滑動和軸承外環與軸承室內孔配合不緊
1.4.1粘接方法檢修
當軸承內外環和軸承室內孔及軸頸表面有銹蝕部分時,應用1 1/2砂紙擦光,先用棉團潤濕汽油進行粗洗,后用丙酮進行仔細精洗,并使它們的粘合面處于清潔狀態。用毛筆(筆尖剪齊)蘸厭氧膠粘劑gy-260少許,按機件裝配先后次序涂刷軸承內環及軸頸表面2~3次,厚度各為o.05~o.1mm。要防漏涂,以免影響粘接強度,再把軸承裝配在軸頸正確位置上,待它組合固化6h后,按上述同樣方法在軸承室內孔和軸承外環上涂膠,并立即組裝。同時用優質鋰基潤滑脂,代號zl-2加到電動機軸承室容腔的2/3。
使用過的厭氧膠有兩種拆膠方法,一是加熱法,二是溶解法(用二氯甲烷)。一般采用加熱法后,仍可用常規方法拆卸。以遠紅外燈在使用點加熱最為適宜,把溫度控制在150~200℃,1h后就可拆換。余膠,趁熱以干布擦試干凈。最后以二氯甲烷刷洗至****清潔為止。
1.4.2機械方法維修
把拆換下來的上蓋、下殼部件,放置得有條不紊,以免發生變形。
如果軸承室內孔磨損程度不嚴重,以同型號新軸承外徑稍為大一些來替 |